主机头发货流程优化
来源: | 作者:质量管理部 | 发布时间: 2023-02-09 | 180 次浏览 | 分享到:

提案名称

主机头发货流程优化

提案日期

2017/11/1

提案分类

□   成本管理      ■ 创新创效      □  流程优化      

□  安全/环境      □ 业务拓展      □  能力/士气      

□ 其他

提案人

彭胜

公司/部门

武汉新宁/仓储部


改善提案前

6月份MOTO主机头入库量徒增,QA在P2I段经常检查到不良,需将整箱做扣数,导致每天主机头散件入库到XN仓库的数量在300多箱,而且散件的料号,数量都不一样,无形中增大库存管理难度;入库后需要安排单独一个人按相同料号,数量分类码放在一起并盘点核对。并且在捡货过程中由于散件过多,经常多拣小拣;抄写重量信息时也因散件过多经常抄错,漏抄;做ECC系统truck loading时因散件过多,经常重量输入错误,箱单异常;导致每天2小时的发货时效需要3小时以上才能完成,经常还会面临MOC 停线的风险。


原因分析

原操作效率较低


实施本案资源需求预估

流程优化


改善方法及预期效果

面临散件问题,跟联想关务及物流沟通,评估是否可以单独开发一种散件打拍的模块,经过一个星期的沟通,在7月提需求,9月份上线使用,这样在实际操作中我们可以将同料号散件的货物统一放在一起,并在每托上面做好标识,写好数量;捡货时可以直接按管理卡料号和数量捡货,抄写重量和做truck loading时也可以直接按整拍散件统计输入系统,不需要单独核算每箱的数量,大大提高捡货效率及质量;预期效果,合货时,不用专门安排一人去整理散件,白夜班节约2个人力;备货时不用到处找货,并且方便盘点,发货时效也基本上1.5H可以完成,避免了停线停线风险;同时可以节约8人 1 小时捡货,盘点与发货时效。


效益预估
效率提升效率将提升50%(从3H变成1.5H完成)
准确率提升之前每天捡错,现在基本可以避免,估计至少提高98%以上
安全提升/
成本节省节约2个人力, 同时节约8个人1.5小时的操作时间(白班6个,夜班2个)
能力提升系统操作变简单,方便
预防纠错减少发错货的风险
其他

计每月可以节省成本:23200=10000+7200+6000


改善提案评审
    □  建议奖              ■  采纳奖                    □  成果奖